我廠出磨水泥是先經(jīng)螺旋輸送機(jī)后,再通過一臺(tái)提升機(jī)輸送至空氣斜槽送向水泥庫內(nèi)的。提升機(jī)型號(hào):HL450×2220深斗式,輸送能力約為105m'h,我廠水泥密度為3.07~3.13t/m,那么輸送能力約32.5t/h,選用斗式提升機(jī)的輸送能力比實(shí)際大3-4倍,按照理論計(jì)算應(yīng)沒問題,但隨著我廠不斷擴(kuò)建,水泥生產(chǎn)量的提高,經(jīng)常發(fā)生堵料、機(jī)殼下座向外噴灰,因斗式提升機(jī)下部堵死,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn),雖然我們在考慮了動(dòng)力、軸和鏈條強(qiáng)度的條件下,把原來的7環(huán)鏈條改為5環(huán)鏈條,縮短了斗距,增加了鏈斗,提高了提升量,情況略有好轉(zhuǎn),但問題還沒有得到根本解決。根據(jù)以上情況,我們對環(huán)鏈斗式提升機(jī)三種卸料方式進(jìn)行分析,通過驗(yàn)算轉(zhuǎn)速,把提升機(jī)轉(zhuǎn)速提高,徹底解決了噴灰和堵塞故障,現(xiàn)將具體情況介紹如
2.卸料方式的分析比較
斗式提升機(jī)的料斗是在行經(jīng)驅(qū)動(dòng)輪時(shí)在頭部側(cè)面卸料的,其方式分為三種形式。
(1)離心式(圖1(a)所示);
(2)離心一重力式(圖1(b)所示);
(3)重力式(圖1(c)所示);
圖4傳動(dòng)裝置示意圖
1一軸承;2一機(jī)殼;3一電機(jī);4一皮帶輪;5一減速器;6一鋼板;7一槽鋼;8一角鐵;一軸承支承座
當(dāng)鏈條上升時(shí),料斗中的物料只受重力G=mg的作用。當(dāng)料斗由直線運(yùn)動(dòng)變?yōu)樾D(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)一料斗繞入驅(qū)動(dòng)輪后,料斗內(nèi)的物料同時(shí)受重力G和離心力F的作用。
由上式可知,極距h只與驅(qū)動(dòng)輪的轉(zhuǎn)速有關(guān),而與料斗在驅(qū)動(dòng)輪上的位置及物料質(zhì)點(diǎn)在斗內(nèi)的位置無關(guān)。當(dāng)驅(qū)動(dòng)輪轉(zhuǎn)速一定時(shí),極距h也就確定,隨著轉(zhuǎn)速n的增大,極距h即減小,此時(shí)離心力増大;反之,當(dāng)n減少時(shí),h值増大,而離心力減少。
根據(jù)不同的極距值可以得到不同的卸載方法。設(shè)驅(qū)動(dòng)輪半徑為r2,料斗外緣半徑為r,。當(dāng)極距hra時(shí)(圖1a)極點(diǎn)P位于驅(qū)動(dòng)輪的圓周內(nèi),離心力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于重力,而料斗內(nèi)的物料將沾著斗的外壁運(yùn)動(dòng),因此物料作離心卸載。
離心式卸載的優(yōu)點(diǎn)是:(1)在一定的料斗速度下驅(qū)動(dòng)輪尺寸為zui小。(2)卸料位置較高這樣各料斗間的距離可以減小,并能提高卸料管高度。當(dāng)卸料高度一定時(shí),提升機(jī)的高度就可減小。缺點(diǎn)是:料斗的填充系數(shù)較小,適用于卸易流的粉未狀、粒狀、小塊狀物料。料斗的運(yùn)行速度較高。通常取為1-2m/s左右。
當(dāng)極距h>r時(shí)(圖1c),極點(diǎn)P位于料斗外部邊緣的圓周之外,重力將大于離心力,物料將沿料斗的內(nèi)壁運(yùn)動(dòng),因此物料作重力式卸載。
重力式卸載的優(yōu)點(diǎn)是:(1)料斗裝填良好,(2)料斗尺寸與極距的大小無關(guān)。因此允許在較大的料斗運(yùn)行速度之下應(yīng)用大容積的料斗。其缺點(diǎn):物料拋出位置較低,故必須增加斗式提升機(jī)頭部的高度。適用于卸載塊狀,半磨磋性或磨磋性大的物料。料斗運(yùn)行速度為0.4-08m/s左右,需配用導(dǎo)向槽的料斗。
當(dāng)極距rhr時(shí),圖(b)極點(diǎn)位于兩圓周之間,離心力的值介于上述兩者之間,物料在料斗的內(nèi)外壁之間被拋卸出去。這種卸載方式稱為離心一一重力式卸載。用于卸載流動(dòng)性不良的粉狀物料及含水分物料。料斗的運(yùn)動(dòng)速度為0.4~-0.8m/s范圍。從料斗內(nèi)卸出的物料是沿著拋物線運(yùn)行軌跡落入卸料管內(nèi)的。因此卸料處的外罩形狀應(yīng)設(shè)計(jì)成使物料不會(huì)撒落,也不致引起過多的破碎和粉末。
驗(yàn)算結(jié)果證明斗式提升機(jī)原有轉(zhuǎn)速屬于離心一一重力式卸料,有部分物料由于離心力不夠而回流到斗式提升機(jī)殼的下部造成噴灰和堵塞。針對這一情況必須加快提升機(jī)的轉(zhuǎn)速使其達(dá)到離心卸料,而且我廠提升機(jī)選型時(shí)原來就是選用離心式卸料方式在技術(shù)改造沒有重現(xiàn)卸料方式的選擇,因此必改變離心式卸料,オ能解決這個(gè)問題。解決的辦法有三種方案可供選擇。
(1)改變電機(jī)轉(zhuǎn)速:
(2)更換減速機(jī)齒輪付,改變減速機(jī)傳動(dòng)比;
(3)更換皮帶輪,選擇合適的傳動(dòng)比。
由于當(dāng)時(shí)生產(chǎn)任務(wù)急,提升機(jī)此類故障多。我們采用了對調(diào)主動(dòng)皮帶輪和從動(dòng)皮帶輪。
自1990年八月我們對調(diào)皮帶輪以來,即將原設(shè)計(jì)的41.07r/min改成53.03r/min后,近兩年來一直使用良好,改進(jìn)后的斗式提升機(jī)徹底解決了以前底殼噴灰和堵塞等故障。保證了生產(chǎn)的正常進(jìn)行,值得有關(guān)廠家設(shè)計(jì)和技改時(shí)借鑒。